项目

一般

简介

行为

错误 #6215

打开

机械手unload急停

江文柏22 天 之前添加.

状态:
新建
优先级:
指派给:
开始日期:
2025-09-25
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:
机台点位:
全局

描述

9月20号,23号,24号连续发生3次机械手急停报警。都是发生在机械手位于取片位,夹爪刚完成夹紧的时间。同时PLC报ACS急停报警,EFEM报0001报警。前两次急停后,软件分析是夹爪夹紧瞬间的力导致ACS平台移动超过阈值(原先阈值为0.15毫米),我到现场进行检查,发现取放片的位置良好,取放动作未与平台有干涉。软件将阈值改大至0.4毫米后,仍然发生第3次急停。与电气一同连续监控现场实际抓片抖动位移量多次,并且在家中机台上进行实验,发现抓片导致的平台移动在100-200纳米数量级,远小于设定阈值3个数量级。因此排除抓片导致平台抖动的原因。电气继续分析,并结合前期中微同类型机械手报警的问题解决过程,怀疑是机械手急停继电器不稳定,25日寄出新的继电器让客户进行更换。更换后继续观察。

没有任何数据可供显示

行为

导出 Atom PDF